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采购200000套不锈钢轴件

认证会员 王小松 | 来自:广东-东莞 | 浏览82次 | 提问时间:03-18 08:59 | 回答数量:0
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轴件订单 轴件厂家

标签: 轴件 不锈钢轴件 

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钣金件,材料1.5mm不锈钢,客户对同轴度要去特别高(2×Φ12+0.05与另一侧2×Φ12孔 同轴度小于0.05)这里都是以MM为单位的。请问采用什么样的工艺能达到同轴度要求。哪位大侠能指点一二。
线切割效率低,不适合量产,折弯成型后,冲裁模,中间支撑,从两侧同时冲孔,0.05同轴度实现的机会很大
在不能焊接的情况下,如何将光轴固定在不锈钢板上? PS:使用配件高度不能超过30mm,也就是只能在板子上面30mm以内的空间动作,不能有任何零件高度超过板子上面30mm。
方法多了去了。 还有什么限制,全摆出来。 还有,要搞成什么样的精度? 我能不能,在板上,轴的端头部,两侧和端面各打1个螺孔(共3个螺孔),拧螺钉限制。
第一次发伪技术贴小学毕业文笔不好,就当故事将一下。 第一次接触不锈钢是在03年产品是304螺丝母m10螺纹用量挺大的,当时就按45号钢的加工主轴1200转工序平面.倒角.打孔.切断结果没干几个活刀钻头都烧毁了,又试了几次结果都一样,都是手工磨刀就没人愿意做了跟老板反映做不了不锈钢,老板说以后都是不锈钢件想想办法一开始咱不追求效率总会适应的。首先是降低转数刀具寿命明显提高效率依然不高,尤其螺纹用手拿丝锥架攻头锥一遍,二锥一遍那个累一天出不了几个活。 老板很有头脑就想不锈钢跟碳钢差不多呀怀疑材料有问题当时普通304每公斤大概17——18元,国标的40多元老板一咬牙买了国标的让我们试试结果国标料就是好用,节省刀具加工效率也提高了攻丝也改用攻丝机了,以后一段时间就用国标料感不锈钢也不难做。直到某天老板的一个做机加朋友来工厂玩看见我们用普通刀具加工不锈钢就问效率当他知道是用国标料后很吃惊,跟老板说他那是买好刀具普通料成本比用国标料低而且效率跟我们一样材料成本比我们低一半还多,一开始我们对刀具好坏没概念以为就这几种车,等老板买来数控刀具成量的白钢切刀,钴钻头,钴丝锥一用,好刀车好料那叫一个爽。 国标料用完之后就换普通料了,效率一样就是换刀的次数多了材料成本明显地降低了,这个状态维持到了07年。07年下半年由于不锈钢材料几乎每天都涨价,老板又开始动脑子给我们买更好的刀具买最便宜的小料厂生产的杂料材料费比普通的便宜三分之一,我们凑合着做了五六千个,到了最后攻丝时我们都笑了,不管多好的丝锥最多20来个活就崩牙一天好几盒丝锥没干多少活老板那个肉疼呀只能买一般的料重新做,我们心想让你财迷活该。 转眼到了08年,在清明节前老板家来了一个东北的亲戚回老家扫墓,他在军工厂是个工程师老板陪他来到车间溜达一圈,当看到攻丝时冒烟还有一股香味就问攻丝时加的什么油?告诉他是花生油他笑了。老板把我们这几年加工不锈钢时遇到的种种困难说了一下,他给我们说了另外一套理论切削液的重要,他说军工厂六轴自动车加工特种钢再好的刀再好的料,切削油不行一样没效率,他说等回到东北后给寄过来点东西让我们试一下。 过了段时间老板拿来一小瓶红色液体让攻丝时试试结果转数600是攻了2000件左右才磨丝锥比之前效率提高了很多,可悲的在后边老板让把07年时没法攻丝的废品拿出来试试结果还真管用,老板要来配方后切削液里也加这攻丝液刀具寿命提高了效率提高了,老板如获至宝从此我们就用最便宜最难用的304料干活。后来我在家自己做加工有回一个客户带料加工是20mm国标304钢做圆垫,我靠我用好工具好料向前老板要了点好润滑液那感觉《独孤求败》呀。 经验总结 1 加工时转速低点600-900 .加工外小螺距螺纹时转数要高1200左右光洁度较高。 2 材料不要太烂 3刀要好30左右元一片的 钴钻 建议挤压丝锥 切断时 建议成量白钢刀400-600转之间
铣削不锈钢材料的工件时合理的铣削参数是多少?我用10个的合金铣刀,主轴转速选择800转,走刀量选择为100MM,合理吗?
车了个常规的薄壁工件钛合金TC4材料。 另外补上次不锈钢的弯轴图
厉害,0.1,单边一张纸的厚度,楼主,能不能介绍下技术,