关注新智造网

新智造网 > 加工问答 > 问答详情 我要提问

用气缸做动力,车出来外圆尺寸精度不稳定

翱翔天际 | 来自:安徽 黄山 | 浏览161次 | 提问时间:07-31 14:42 | 回答数量:9
大家好,现在做了一个走心式车床,刀架不不动,主轴前后进给。用气缸做动力,直线导轨做导向, 车一个外圆,来料是不锈钢402棒料,直径¢2.6,然后车一段外圆¢2,要求尺寸精度是¢1.996-¢1.989mm,但是现在车出来,尺寸精度不稳定,最大有三四个丝的浮动,比如有2.01,2.02,2.03,1.90等。现在怀疑是气压不稳定,看了气压表,的确是有变化,因为车间是一台空压机供应很多机器。想问下各位,有什么办法保证加工尺寸稳定呢?气缸做动力这种方式根本上可不可行呢?有点急出货,现在很焦虑这个问题。
回答人:尘世天涯07-31 15:27
用液压缸呢?
回答人:韩寒1107-31 15:26
这个精度,建议还是改别的驱动方式吧
回答人:尘世天涯07-31 15:23
气体是可以压缩的
回答人:小怪狩07-31 15:20
可以用百分表或千分表架在滑台前面测一下到位后有没有让刀,让刀可能表达得不对,滑台有没有后退吧
回答人:hoverin07-31 15:16
我觉得是因为气体的可压缩性导致的,可以考虑伺服电机+丝杆的机构,数控机床大多这样搞的
回答人:开拓者115607-31 15:15
楼主,大侠,你好。说一下我的想法,供参考 根据你的描述,我认为不是气压波动引起的,因为你说了圆度没有问题,只是最终直径有波动,因此我怀疑是由于导轨和气缸挡停的精度不够引起的。 1. 由于主轴是高速旋转,因此加在车刀上的反馈力会很大,一旦导向有间隙,就会引起导轨滑块连带车刀整体发生微小的偏转,从而最终影响精度。 2. 气缸行程的挡停,接触面自身有平面度,粗糙度的参数,这些都会造成最终停止位置的不确定性。如果再和第一点叠加,不确定性会成倍放大 因此,我的建议是 1、 更换导轨为重预压重载类型。这样可以将导向的间隙缩小到最小 2、 将控制行程的挡块接触面改为点接触,在考虑磨损的情况下,接触面越小越好 以上,个人简介,供参考。
回答人:面壁深功07-31 15:14
楼主,大侠,你好。说一下我的想法,供参考 根据你的描述,我认为不是气压波动引起的,因为你说了圆度没有 ... 现在的结果,我认为是两方面叠加造成的 上银的导轨,我也经常用,但是实话说,资料是资料,实物是实物,两者差别并不小,所以不要太相信。 并且,15的导轨,是正常导轨里面规格最小的了,承载能力有限,车刀在主轴的高速旋转下反馈回来的力我认为是非常大的,很可能已经引起了滑块自身滚珠的弹性变形,通俗来说,就是超过了预压值,因此滚珠变成了柔性体,自然位置不可能准确。 我建议楼主找找资料,看能否估计出来车刀上的反馈力,这样选导轨的时候就会有的放矢。
回答人:林泉之乐07-31 15:14
如果确定气压不稳定,那好,就加一个小气堡
回答人:z24342673807-31 15:13
机床还是用伺服电机作为驱动比较靠谱

外圆订单 外圆厂家

标签: 外圆 

您目前状态:非注册用户 (**部分为隐藏内容,仅对会员开放)

查看隐藏内容请先登录或注册会员 登  录 注  册

相关问答
兄弟们,谁家有给力的外圆磨和无心磨,精度0.002,光洁度0.4以上那种
无心磨有,只能磨到0.8到1.6
我想冲外圆,怎么硬是跑到内圆去 ; 有知道怎么搞的吗?
您试一下,不行再联系我。