托架改一下,钢性太差了。
做一个厚管子,内孔配此轴。管子上部铣平,露出部份铣螺旋槽用,把厚管子固定在工作台校正,一端用第四轴夹,这么细,另一端顶就不要顶了。
由于铣后长毛刺,最好把厚管子内孔用好材质渗碳,转动时把毛刺直接去了。这种不锈钢不知道能不能行。
一种设想。
怎么没有人回帖呀!是没有更好的办法吗?只能这样做吗!!
8楼所说的,我们也想过.现在我们中间托架与工件接触部分是铜,即使这样工件表面由于工件转动致使接触部分还有明显的划伤现象!!我们还有一件产品(见附件),它的表面要求很高,加工也是同样的方法,效率都很差.
我们这也有加工类似的东西,螺旋槽,大概的加工方法跟楼主说的差不多。
不过我们的槽要短很多。
从加工方法上来说,感觉没什么好的具体的方案。
楼主要想提高效率,从两个方面入手应该是可行的:
1、增加工装刚性
2、改变加工参数,也就就是换好的加工刀具,来提高加工速度。
其实这两点说起来也是统一的,如果工装刚性不好,切削参数可能也上不来。
大概看了一下楼主的参数,主轴1000转,切削速度10-120不等,感觉应该还有提升的空间。