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叶轮铸件缺陷求助

ligangwww | 来自:浙江 金华 | 浏览341次 | 提问时间:08-29 07:59 | 回答数量:14
公司现有一个叶轮新产品,一直没有试制成功。在内部叶片上总有疑似气孔类的缺肉缺陷。外型采用粘土湿型砂造型,砂芯采用呋喃树脂制作。 工艺和缺陷图如下。请大家帮忙指导。
回答人:dajiafenfan08-29 12:10
注意芯子的排气要通畅,控制芯子的发气量,原来的用射脂芯都要埋蜡线,增强排气。
回答人:铸造如医08-29 10:59
注意芯子的排气要通畅,控制芯子的发气量,原来的用射脂芯都要埋蜡线,增强排气。
回答人:gxh9608-29 10:29
泥芯放排气绳,要引出去。不知道尺寸大小,材质,如果大的,增加一层底注,即底部进水法兰处加内浇道。你自己看那表面,涂料要刷好烘干。横浇道上面的棒棒干嘛用的?要排气也是放上箱的盖板或进水法兰处排气啊。
回答人:靖江山水08-29 10:00
另:横浇道怎么设计那么大?内浇道的形状?
回答人:fbi-200808-29 09:39
本大神一瞅,浇口好像有点小啊。。。。。。
回答人:ligangwww08-29 09:19
支持5楼前辈的建议。可适当降低树脂加入量,并配合石墨酒精涂料提高光洁度,增加排气
回答人:翟斌08-29 08:59
我的几个疑问,铸件具体是什么材料?浇注温度?是手工造型?横浇道上3根柱子分别是干什么的?叶轮口环,盖板上怎么一个出气孔也看不到?树脂砂泥芯的排气排往哪里了,泥芯中有排气通道还是需要从盖板部位出去?
回答人:四海人士08-29 08:47
什么材质没有说明,第一个缺陷应该是冷隔,提高浇注温度,第二个就是憋气了,泥芯没有处理好,呋喃树脂砂发气量大,泥芯要烘一下。你这个流道问题才是最严重,泥芯的涂料没有处理好,表面像褶子一样。
回答人:四海人士08-29 08:29
什么材质没有说明,第一个缺陷应该是冷隔,提高浇注温度,第二个就是憋气了,泥芯没有处理好,呋喃树脂砂发 ... 你仔细看一下浇口杯,跟直浇道差不多大,只是大了一点点,这个就会造成浇注的时候无法快速的充满型腔,所以浇注速度慢了,看起来就有好像冷隔的现象,速度慢了,气隔也同样因为浇注速度慢而产生,因此建议把浇口杯做大,浇注速度放快,用最短的时间浇注,应该会解决问题
回答人:xuwu53108-29 08:14
个人建议:砂芯排气要做好,尽量烘烤后使用。内浇口可以放置一侧(建议120°-180°),数量2-4个,流量上开放;在设置内浇口的对侧,放置宽薄片相接的溢流气针。快速浇注。大平面朝上还是朝下,这个没经验,可以都试试
回答人:靖江山水08-29 07:59
浇注速度可能慢了,有的气是浇速慢导致的
回答人:精密铸造小白08-29 07:59
补充下现场生产资料吧
回答人:隐形人08-29 07:59
缺陷位置都是固定在图示中吗
回答人:光辉铸造08-29 07:59
缺陷位置都是固定在图示中吗 不是固定位置,随机出现。

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标签: 铸件 

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