冒口是冷冒口?感觉模具工艺有问题。外经上对称放两个热冒口补缩,或者中间轴承孔里放发热冒口,可以一试
位置在下模,浇口的另外一边?
上下模调换也试过,这是上模图片
ce值高4.0左右温度13800.。。1400可以
3、个人认为,内浇口还是正对铸件入水比较好,这样浇口末端铁水温度低,易实现顺序凝固;4、内浇口位置改为冒口,两个铸件共用1个冒口,出品率不会受到影响;5、实在不行是否可以考虑增加冷铁,下模的四个小耷子上,操作比较麻烦啊
2、浇注温度是否可以降低些,低温快浇,缩松倾向应该小些;
1、浇注温度可以做下实验,首尾模的浇温测量下,隔离出首尾模查验下缩松倾向。
2、缩松位置是否在内浇道方向。如果是,建议调整切入角度及截面积。
很明显,那4个耷子是热节,最好的方法是:做出工艺孔,这样就没有热节了
提高CE值到4.4,温度1380~1400.
40%回炉料!废品多的原因吗?
外部买了部份
浇口应该是在外圈,所以对铸件热节处补缩不到。建议1.降低浇筑温度;2.增加该处圆角;3.增加热节至外圆处壁厚,增强补缩通道。
提高CE值到4.4,温度1380~1400.
40%回炉料!废品多的原因吗?
缺陷部位是否为内浇道直接对应,如果是,显然为叠加热节,提供建议可试一下:1.适当增加内浇道面积;2.内浇道口尽量不作成沿切线方向。