我认为你在浇注前取样,先检验下铁水的N含量,如果不是很高,你就不要在铁水上面折腾了,就在树脂上想办法 ...
湿型砂的厚壁铸件,加工后同样有氮气孔,在浇道的远端。
我认为你在浇注前取样,先检验下铁水的N含量,如果不是很高,你就不要在铁水上面折腾了,就在树脂上想办法
如果你的措施有效果,可能是N气孔;
剩余的要提高浇注温度,控制末浇,不知道现在的末浇是多少
增碳剂已经更换成200ppm氮含量的,因为铸件的重点部位有140MM厚,废钢不能太少,提高加钛铁量,加工了2个,下箱还有少量一点气孔,正在找好的废钢准备试一下。
两个方面需要控制好:
1.熔炼上,使用高温石墨化增碳剂,废钢的种类及加入量。
2.造型上:树指固化剂的加入量,均匀性,再生砂的灼浇减量。
解决氮气孔的几个途径:
1.更换增碳剂,使用高温煅烧的增碳剂
2.降低废钢加入比例,
3.熔炼过程延长高温镇静时间
4.适当降低浇注温度。
现在,废钢换成Q235和45#废钢,废钢加入量40%,回炉料20%,生铁40%,0.9%碳化硅,0.5%增碳剂,加钛铁,产品还有气孔,在下箱底部,一般在浇道的对面或2浇道的铁水碰头的中间,好像是开始铁水的水头停留位置,涂料也用喷灯烘烤过。用该铁水浇注一种20*50*600的条铁,湿型砂,一头进水,一头压边出水,3条一箱,浇注的时候没有反应,铸件加工后有60%长度是中心空的,有小拇指大小,四周放射样细裂缝样气孔。真不知道是怎么来的,厚的湿型砂铸件没有这种情况。
用60%生铁,40%废钢做的灰铁200,碳3.2,硅1.8,锰0.7同样在内浇道对面最远处,有气孔圆形裂隙装的都有,铸件主要壁厚10MM,表面没有气孔,1480浇注,一次只浇注5件。:"(
湿型砂的厚壁铸件,加工后同样有氮气孔,在浇道的远端。
建议楼主可取铸件本体样品送上海材料研究所检测氮含量,如果氮含量低可排除氮气孔的问题。
灰铁200的产品不加增碳剂,现在没有氮气孔了,其他HT300的产品现在更换了一种说是最好的微硫增碳剂,试了几炉,目前加工后没有气孔了,还得看其他产品效果
灰铁200的产品不加增碳剂,现在没有氮气孔了,其他HT300的产品现在更换了一种说是最好的微硫增碳剂,试了几 ...
前辈,请问您是哪里的?方便留个QQ吗?有事请教,谢谢
自从我们采用了用钛铁对铸铁做变质处理后,氮和氧气孔再也没有发生过~