关注新智造网

新智造网 > 加工问答 > 问答详情 我要提问

球铁表面组织恶化,求指导

z2502040166 | 来自:福建 南平 | 浏览311次 | 提问时间:05-17 18:38 | 回答数量:15
球墨铸铁表面中心部位组织恶化,下箱下表面,QT500-7,求大神知道是什么原因造成的,不胜感激
回答人:LICHH05-17 22:49
17# z2502040166 石墨异常部位的成分检测?尤其是残余Mg,我认为@rexxar提供的对楼主很有参考意义~
回答人:后道清理工05-17 21:39
11# 高大有 这是分析问题的一般做法~
回答人:高大有05-17 21:09
10# 老翻砂匠 话说回来了,如果坛友都能在碰到问题时养成这样的分析总结的习惯, 可能在列举 的过程中问题就解决了,不是吗?
回答人:rexxar05-17 20:39
10# 老翻砂匠 1.加工层消失厚度7~10mm不等 2.铸件大小570cm,高140cm,主要壁厚50cm,出现缺陷的是下箱底面,一箱四件,上箱有两个直径120cm大冒口补缩。 3.呋喃树脂加入量1.2%,固化剂加入量为树脂的50~60%。 4.出炉温度1460度,浇注温度1380度,球化剂8-3: 1.5% ,孕育剂75Si:0.8% 5.化学成分:炉前:C:3.66 Si:1.30 Mn:0.24 P:0.022 S:0.017 炉后:C:3.58Si:2.47 Mn:0.25 P:0.027 S:0.014 Mg:0.048 Re:0.019(本体样未来得及做做完后附上,呵呵) 6.金相:球化不良的中心部位为片状石墨,其旁边为球状石墨。
回答人:z250204016605-17 20:19
哪位大神给指导下撒
回答人:z250204016605-17 19:59
化学成分报一下,另外你这个产品已经加工了几个毫米,如果1-2mm,那可能是表面渗硫,加工3-4mm还有这个现象,可能还有其他原因。
回答人:理化检验工05-17 19:38
做个金相看看。
回答人:z250204016605-17 19:27
你什么工艺,树脂砂铸造吗
回答人:张燕明05-17 19:09
从铸件上取样化验一下成分,看有什么区别吧
回答人:z250204016605-17 18:54
从图上看,应该是材料疏松;从化学成分上看,该牌号的锰含量偏低,可以适当放宽到0.4%左右。
回答人:z250204016605-17 18:39
3# 张燕明 是啊,呋喃树脂砂造型
回答人:z250204016605-17 18:39
6# 理化检验工 加工7~8毫米以下才能消失,你要说渗硫的话也不能是这个深度吧
回答人:daguzl-42505-17 18:39
9# rexxar 金相中间全是片状石墨,边上是球状石墨
回答人:四海人士05-17 18:38
17# z2502040166 请参考截图。虽然是蠕墨铸铁,但我认为机理类似。 截图.JPG (106.91 KB, 下载次数: 27) 下载附件 保存到相册 2014-6-28 12:44 上传
回答人:rexxar05-17 18:38
6# 理化检验工 炉前C:3.66 Si:1.30 Mn:0.24 P:0.022 S:0.017 .炉后:C:3.58Si:2.47 Mn:0.25 P:0.027 S:0.014 Mg:0.048 Re:0.019

球铁订单 球铁厂家

标签: 球铁 

您目前状态:非注册用户 (**部分为隐藏内容,仅对会员开放)

查看隐藏内容请先登录或注册会员 登  录 注  册

相关问答
球铁小件30公斤左右,铸件模数不大,1cm左右,潮模砂。5 Z/ ^- J/ q) o5 |2 ?% d 冒口为冷冒口(泥芯内做冒口),铸件在冒口颈出现缩孔,比列5到10%,是冒口颈尺寸(模数)设计大了还是还是小了呢。有时候加大了1点可以解决,但是加大会影响冒口的清理。按照球铁补缩,冒口颈出现缩应该减小冒口颈,让他提前冷却封闭不是更合理的吗
上个图片看看,你这冒口颈缩究竟是冒口颈大了,还是小了?看看是正常缩,还是倒缩(通常讲的倒抽),因没有更祥细的已知条件,所以只能说这些,根据思路慢慢分析吧
球铁400-18 原铁水:C 3.8 SI 0.95 Mn1.9 P0.03 S0.026 球化后:C3.75 Si2.1 Mn1.95 P 0..035 S 0.018 强度470 延伸12 试棒断口呈灰色
同意楼上的观点。你说你的延伸率问题解决了,如何解决的,在解决延伸率的同时强度有没有变化,我们解决问题要追到底,不能这样半途而废
公司铸造的球铁500-7在性能测试时,抗拉强度520左右,有时490~505之间。这次测试的几组试棒都不合格,抗拉强度均为480~490之间,延伸率10.5~11.5之间。铸造技术人员说,对500-7为了强度达到要求,已经提高了锰含量,最大达到了0.76%。对于400-15的不加锰,强度有时也有450左右,不知道是什么原因了?以下是500-7的化学成分数据,基本在此范围:C3.30~3.70;Si2.10~2.40;Mn0.60~0.76;P0.030~0.046;S0.005~0.020;Mg0.025~0.046;Cu<0.05。单从化学成分看,元素之间的作用对性能的影响是怎样的?是否需要适量加铜,已稳定珠光体。我们在做550-6是加铜。至于金相,还没出来,估计跟以前差不多,球化率在80~90%之间,球化级别3级,石墨大小级别在5~7级,60~120个石墨/mm2。 0 T7 Z- U& F% Q( E' f搞铸造技术和实验分析的能人请帮助解答,谢谢!
首先告诉一下,你的试棒是单注Y型试块还是本体取样,这个有很大差别的。铸件壁厚或者是试棒直径多少?做球铁不主张靠提高锰量来增加珠光体。如果是单注试棒性能应该很容易达标的,本体取样就相对难一些,取样不部位不同影响很大,要靠加铜稳定珠光体,还要考虑是否有缩松现象等缺陷。
中频炉熔化球铁水,能大比例加入废钢吗?废钢中Mn含量是否影响QT450-10牌号?
一般都是酸性中频炉,废钢里的锰被烧损一些,不可能大于0.5%,甚至更低一些。但是螺纹钢通常20MnSi应该注意。早期球铁,因为本溪没有低锰生铁,即使铁素体的400 也常常含有0.5左右的锰,没有问题,能够保证牌号要求的。注意增碳剂的使用,保证增碳效果。。注意废钢里的干扰球化的微量合金元素和珠光体化元素。450-10的Q-质量指数很低-要求不高。如果是400-18,甚至超牌号要求的完全铁素体球铁,就应该严格控制锰含量了。
大家好,我们公司干300的,试棒抗拉强度在350左右,但是本体的抗拉强度在400-500,请问这是怎么回事??为什么本体抗拉会大于试棒的抗拉强度??球铁的试棒和本体有什么区别??希望大家发表点意见。
HT性能对壁厚敏感性高,同样尺寸的试棒,其冷却条件不同所得性能差异很大。因此应根据主要或关键壁厚来选取试棒直径。