3# 铸造小猫
目前我们公司就是正在做这项事,包括炉前的原铁水,什么样的碳硅量所对应的调整多少硅铁、废钢、增碳剂等都一一做了量化,合金成分合格后出水,出水温度、浇注温度、浇注时间等,也同样做了规定,类似于“肯德基的文化”~
2# 老翻砂匠
把所有的变量都固化下来,尽可能用设备代替人来操作,尽可能的量化操作,原材料保持稳定,同时可视化操作,确保能随便招批工人就能干活的时候,产品品质才能稳定。
11# 老翻砂匠
当时我就表示怀疑,但对方的原铁水铜含量几乎没有,具体情况不好判断。再说民企的公关能力很强,金相这块各大主机厂的重视程度有限,所以能通过主机厂的检验未必能说明什么问题。
10# 铸造小猫
肯定是很够呛,我试过也是这种的冲压下脚料加增碳剂和本材料的回炉料,结果是含锰量超标(欧标的要求<0.3,实际在0.29到0.32之间),其它的均正常,结果老外勉强做了让步接收且提出了警告,后来我们还是恢复用建邦Q10做了,这样出来的含锰量只有0.15~0.19.
1# 友仨下子
将所有的工艺按环节逐一量化,然后抓住各个环节的监控,以减少人为的波动而产生的不稳定~
介绍一下我搞熔炼的经验及体会,我单位的硬件也不错,冲天炉与电炉双联,光谱分析仪,称铁水的电孑称,测水温的热电偶,应有具有,刚开始苦于不会玩,废品不少。后来有经验了,比以前好多了。我的方法如下,冲天炉铁水脱硫后进电炉调成份升温,将成份调到预定成份范围内,温度也是升到预定温度后再出炉,我们的球化剂孕育剂及随流孕肓的加入量都是固定的,我认为由于把所有的东西都变成了定量,所以出来的铸件性能基本都固定在一定范围内,我们根本不看三角试片,我们的灰铁铁水也进电炉调成份,性能也固定在一定范围内,难点主要在两个炉头上,一个是冲天炉炉头,一个电炉炉头。现两炉炉头己非常有经验了,当然钱也拿的不少。
不变控制,以及控制变化,这两个都需要足够的理论基础