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壳型做离合器铸件,粘砂严重,求助

pigeon | 来自:湖南 邵阳 | 浏览290次 | 提问时间:08-01 08:48 | 回答数量:17
覆膜壳型,壳厚20mm,铸件28公斤,叠箱四件。 浇注温度1350度,材质灰铁250. 覆膜砂性能:福建砂50/100,抗弯强度6.8MPA,发气量16ml/g。 发生严重化学和机械粘砂,同时出现脉纹,各位有什么好建议,先谢谢了。
回答人:ajizhouji08-01 12:59
有可能是砂子台粗,壳型空隙大,铁水钻进出,形成粘砂
回答人:18994605863HHG08-01 11:49
是否覆膜砂没射实,是突然出现还是一直就这样?
回答人:yangt32108-01 11:19
所谓的透气就是砂子的粒度,即使使用70/140目的砂依然无法解决此粘砂,曾经试验过100/260的砂,但100/260的砂特别难生产特别的少,而且消耗树脂特别的多
回答人:xuwu53108-01 10:49
客户不想用涂料,客户要的是合格、漂亮的铸件,我看这客户有的死脑筋
回答人:ajizhouji08-01 10:29
8# xuwu531 球铁和灰铁的铁水表面张力不一样,所以流动性不一样
回答人:kyboZ08-01 10:09
刷涂料吧杜伦斯的涂料可以··
回答人:sorrow08-01 09:49
具体情况不了解,真的不好说。
回答人:sorrow08-01 09:36
你自己都卖覆膜砂啦,你还问别人啊?
回答人:会飞的兔子08-01 09:19
会不会是砂型含水量过高,造成型腔强度不足,形成脉纹,和粘砂。 外:浇注温度是不是可以改下, 你的造型方式是垂直机吧,我们用水平的,以上都是建议,只提供思路,不是方法。
回答人:pigeon08-01 09:03
个人感觉砂型紧实度不够,原砂粒度太大
回答人:ligan08-01 08:49
壳型断裂原来或许是你的壳型厚度不够,或者是压紧壳型力过大,导致壳型破裂,表面粘砂,应该是你抛丸的问题,仔细去看看,如果确实抛丸没问题,在找砂的原因,一般覆模砂不会有这么严重粘砂。顺便问下,你们用壳型做覆没砂,铸件多少一吨?
回答人:pp053708-01 08:49
砂粒度 多少壳型排气咋样
回答人:pigeon08-01 08:49
砂子问题,调整沙子配比,沙子的组成和杂质
回答人:张燕明08-01 08:49
我没有做过覆膜砂壳型。 我认为粘砂和 抗弯强度6.8MPA,发气量16ml/g 这些性能关系不大,做一下透气率吧,透气率高的话容易粘砂,参考标准我这也没有,可以上网搜一下。 另一方面原因可能是砂子,SiO2含量低容易导致耐火度不够,产生化学粘砂。也就是说考虑一下砂子质量问题。 客户为什么不让刷涂料,他们的意思是否是不想增加成本?隐晦的说法,让你们公司自己消化这些成本?
回答人:xyzhlan08-01 08:49
楼主啊,照片只看到前3张。 个人认为是,芯子强度不够,充型后,芯腔裂了。
回答人:RT-FLEX08-01 08:49
覆膜砂有点问题,我们用的重庆长江造型材料的覆膜砂,浇注球铁温度1460都没有粘砂
回答人:pigeon08-01 08:49
覆膜砂的氧化铁多搞点···

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