关注新智造网

新智造网 > 加工问答 > 问答详情 我要提问

精密铸件蜡模问题?

Jiedeng2 | 来自:黑龙江 伊春 | 浏览481次 | 提问时间:07-19 18:31 | 回答数量:12
我厂主要生产精密铸件,在膜这有个问题一直在反复的出现,同一个模具取出来的模型隔一段时间就相差2-3mm,时好时坏的,头疼,搞得尺寸都不好控制。
回答人:wohpop07-19 22:42
支持一楼前辈的意见 工作间温度要恒定 我这边达不到 但是很少有蜡型收缩尺寸达到2个或者3个 希望以后大家多交流
回答人:206878507-19 21:32
如果在恒温的环境下出现这种问题,这只能说明你的蜡料稳定性不好,如果蜡料是外购的话,建议买重复使用性好的蜡料
回答人:newco781607-19 21:02
基本尺寸多大啊!怎么会相差这么大呢......是中温蜡吗?
回答人:yxqxjzj07-19 20:32
回收蜡的工作没有做好
回答人:xuwu53107-19 20:12
可以用冷水泠却再取蜡模可能会好点
回答人:hkkuup07-19 19:52
你的蜡料不稳定,回收的不好,配比不合适,你用的那种蜡,中低高?
回答人:聽雨07-19 19:32
估计你搅蜡的时候有问题
回答人:天涯海角07-19 19:20
严格地控制蜡料在制造过程中的各种参数,问题会解决的
回答人:zhywtf07-19 19:02
不知道楼主是用的是低温蜡还是中温蜡?
回答人:wbscu07-19 18:47
1. 原材料控制; 2.蜡型制程控制
回答人:ck198607-19 18:32
新旧蜡的比例, 蜡缸温度,射蜡口温度,压力,射蜡持续时间,取型后的处理方式。 每个环节都查一下,连续做个记录,肯定可以找到问题。
回答人:huang33198605907-19 18:32
是用糊状蜡吗,蜡料用好公司铸造用,可不是随便买的蜡料

精密铸件订单 精密铸件厂家

标签: 精密铸件 

您目前状态:非注册用户 (**部分为隐藏内容,仅对会员开放)

查看隐藏内容请先登录或注册会员 登  录 注  册

相关问答
人工时效可以代替自然时效吗(精密铸件)
人工时效能否代替自然时效,这要看对铸件使用过程的稳定性的要求。所谓自然时效,是将铸件放置室外半年至一年时间,然后再进行机加工。长时间放置可使残余应力得以松弛;内应力仅可以减少40%,但铸件的稳定性较好。研究人员深入探讨了人工时效与自然时效的关系,认为:自然时效虽然消除内应力的水平只及人工时效的50%左右,但人工时效的稳定性不如自然时效。其原因在于:人工时效虽然可降低铸造内应力;但在热处理过程中又产生层应如对磨床导轨面的应力测试表明,人工时效前导轨表面为拉应力80:工时效后变为压应力-42;而在距表面2处,人工时效前为压应力15,时效后变为拉应力45。加之,人工时效后的铸件,使用过程中:因松弛而变形。所以,对于要求高精度的零件,如导轨面的平直度为~2/时,最有效的措施是,机床铸件先粗加工,后人工时效,再进行自然时效。但对求不太高时,仅经过人工时效则可。值得指出,个别厂家以为将床身铸件在室温下放置1~2个月,就进行了自然时其实这是一种误解。据测定,铸件置于室外3个月,其内应力仅消除5%~ 达不到稳定尺寸的效果。
清问各位老师,不锈钢精密铸件热处理后表面发黑,抛丸后酸洗后都是黑色的,请问各位老师有什么好方法处理铸件表面?
是的寒松老师,是熔模铸造,复合型制壳的,材质是201不锈钢铸件,低温退火650度,保温3小时左右,高温950度回火也试过,铸件退火后表面成黑色,抛丸机是履带式抛丸清理机,原先用的是0.5mm的钢沙,最近改成0. 5mm不锈钢丸,抛完后颜色偏黑,然后酸冼,酸洗是用盐酸20%,氢氟酸10%,销酸10%,水60%,缓蚀剂迨量配的,钝化主要是销酸和重铬酸钠和水配的,不经过退火,只是抛丸后进行酸洗和钝化出来的颜色比较正常也比较白,可是经过热处理后的铸件,表面成黑色,抛丸后酸洗和钝化出来的颜色都是偏黑,不太正常,不知是什么原因,有什么好的解决办法,清各位老师指点
精密铸件的精度一般可以达到多少?能达到什么样的尺寸精度?
嗯 普通件(10kg以下)一般我们也就做到CT4,中温蜡+硅溶胶工艺 蜡模修整的话尺寸和行位公差能达到CT3 航空件一般用的高温蜡,再加上有二次整形模具,尺寸和行位公差更高一些 呵呵
精密铸件在抛丸机配件中的作用?
它是对整棵铸件组树采用机械振动的办法,使型壳得以从铸件上剥落,冲击频率越高,冲击功越大,则清理的效果就好。