放大图片后看到部分气孔里有铁豆,怀疑是浇注系统设计不合理,右侧的内浇道冲到泥芯上造成“铁豆气孔”。另外一些处于上部法兰上的“气孔”像是渣子造成的。
另外最好能在盖箱吊芯位置扎排气孔,增加泥芯排气。
按照我的经验,可以改进一下几个方面:
1、提高出炉温度(1530)。现在的浇注温度也有点偏低,不低于1380, 有利于渣子和气体的上浮。净化铁液。
2、其他充分可以,但是MG的残留量过高,控制在0.035即可。
3、控制型砂的含水量,因为你是手工型,水分太低可能做不成的,但是也要降低到6%以内,机械造型可以降低到3.5%。型砂水分高了,球铁出气孔的倾向也就越大。
4、改善浇注系统,让铁水的杂质都聚到聚渣包里。
感觉这个应该是砂眼类缺陷,不是所谓的气孔。这个是个和你型砂的性能有关系
4# blackcat2009
这种过滤网效果不是很好,过滤块会好些,另外你的铸件大小、重量、浇注时间多少?型砂的性能?看你的浇道有扒砂的现象
2# StoneFeng
不完全是气孔了,还有类似渣孔或砂孔的缺陷。请注意浇注温度提高一点,型腔的排气等,
优化下浇注系统,不要直接冲砂芯,浇温提高到1360,化学成分也不太合适
也应注意浇注的速度控制,不知道楼主的浇注时间是多少,象这中平面铸件,铁液的上升速度是需要关注的,如果浇注时间过长,铁液对上箱的砂层烘烤时间过长,会造成砂层膨胀起皮、及落砂。
主要是渣孔,其中包括因意外而产生的碎屑造型材料。说是气孔也不为过,因为:有渣必有气。
道理很简单:渣在铁水中形成负压区,便于气体汇集。
残余镁似乎高了些。保证球化的提前下,少加点球化剂。从照片上看有部分铁液进入型腔不进过过滤网。
这个不是气孔,是渣孔,这样的浇铸系统肯定会有渣孔的,放置的过滤网不合理,容易进渣,改成搭接式的,过滤网放置在搭接位置(水平放置)。顺便问下楼主这个件热处理吗?如果不热处理,这样的成分应该难以满足QT400-15.
看上去是渣及气孔,浇注系统中把过滤网改成过滤块试一下,另外在砂型上箱放点排气片或扎点排气孔.
这个产品是QT400-15的牌号!
C 3.39
Si 2.52
Mn 0.25
P 0.029
S 0.019
Mg 0.05
浇注温度是1350-1380℃
浇道避脏不好,加过滤块或过滤网;浇温偏低,提到1400左右试试
1:按图改浇注系统.
2:浇温提到1420-1450℃.