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是否可以通过某种涂料解决皮下气孔问题。

sytest | 来自:广东 茂名 | 浏览229次 | 提问时间:06-15 15:13 | 回答数量:17
小弟初来乍到,有个问题想向各位前辈请教。 我厂最近开始浇注一批三百公斤左右的球墨铸铁铸件,由于工件成碗状且尺寸比较大,考虑手工造型难度,并没有使用碗口向上的造型。而是碗口向下分三箱造型。 结果加工时发现大量工件存在皮下气孔现象。个人感觉应该是由于碗口向下导致气体难以排出。 在不改变现有造型工艺的情况下,我有一个思路,就是通过在内腔刷涂料加强砂型的硬度,从而在降低型的含水量的同时又可以保证砂型的硬度。 不知道这个思路是否可行,涂料应该选择哪些材料?是否还能有更好的办法解决这个问题呢?
回答人:csloop06-15 19:24
提高透气性
回答人:fishmanwang06-15 18:14
我们浇过不锈钢的碗形件,碗口朝下,树脂砂,下面那块砂型发气量是很大的,缩得也厉害,注意底排气。不知QT是否类似。
回答人:sytest06-15 17:44
我们也遇到过类似问题,主要是通过提高砂型透气(我们的砂子那是含泥量有点大),还有可能要看看铁水的微量元素。
回答人:gxh9606-15 17:14
底部排气我现在采取的办法是,在底部挖坑埋放大量的焦炭和干稻草。但是效果并不明显。
回答人:csloop06-15 16:54
就是通过涂料增强砂型的强度,从而在降低砂型含水量后,依然能保持砂型的强度。
回答人:kyboZ06-15 16:34
多谢楼上几位前辈。 在下曾经也考虑过使用氟化钠,但是这东西太危险了,多工人产生的危害比较严重,因而最终没有使用。
回答人:sytest06-15 16:14
在球墨铸铁件的湿型型腔表面抖敷溶剂粉,常用的溶剂粉为冰晶石或氟化钠,据有的厂统计,抖敷氟化钠的同不抖敷的相比,可使球墨铸铁件皮下气孔平均缺陷率从25%降至5%。可明显减少皮下气孔。
回答人:happyzhuzao06-15 16:02
同意9楼的,底部增加排气通道就能解决类似问题,我们干过。
回答人:sytest06-15 15:44
你的煤粉量多少,多加点煤粉,增加型砂的透气性,刷涂料要刷带氧化铁的(红色),不过砂子控制好了,就没有必要刷涂料。另外皮下气孔和熔炼,材料,气候等因素都有影响,需从多方面考虑
回答人:sorrow06-15 15:29
你的意思是降低型砂含水量,增加砂型的排气?砂型含水量降低以后,其强度降低,而上涂料后使砂型的强度增加? 没看懂你意思。
回答人:二月天下06-15 15:14
还是在控制型砂透气性和铁水质量上想办法吧,单纯靠涂料能解决皮下气孔吗?看看浇注系统能改吗?
回答人:xyzhlan06-15 15:14
球铁件,潮模砂适当提高优质煤粉含量,加强排气,对预防皮下气孔有很大帮助
回答人:icemanlc06-15 15:14
球铁潮模铸造皮下气孔是最头疼的事情,一般情况下,严格控制型砂的水分,增加透气性,加大高质量的煤粉加入量;降低铁水中的残留镁在0.03-0.05%左右;提高浇注温度;修改浇注系统使铁水充型平稳。
回答人:561959806-15 15:14
球铁形成皮下气孔的成因比较多.也不单是涂料和下排气如何的问题.如浇注系统的设置是否合理.浇注温度.二次成渣.....等因素.最好的方法,是把你整个铸造.熔化工艺传上.大家再有的放矢的提一些看法.象这样的讨论没意义: 1:大家只知道你的件碗口向下做. 2:件什么样,如何排气,不知件如何,大家也说不清.你也没法参考. 供参考.
回答人:gowhere06-15 15:14
还是应该先从型砂方面考虑一下,减少型砂水分,提供透气性。还要注意浇注温度和铁水。影响因素挺多的。
回答人:sytest06-15 15:14
楼主:你的想法很大胆,按常规涂料很难解决皮下气孔缺陷,等待分享你的试验成果。
回答人:小学徒06-15 15:14
沙子的控制这方面我还是弱得很,老师傅们也都是按照以往的经验来做的。 以前都是做一些三十公斤左右的小件,三百公斤的大件还是头一回。希望能有哪位前辈指点一下,至于炉前处理和温度控制这部分,现在处理温度是非常高的,球化也很好,至于浇铸时的温度个人感觉稍微有些高。

标签: 皮下气孔 

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