近期生产几款HT250离合器压盘,技术要求本体加工抗拉强度试棒,试制二个月来没有稳定工艺措施能够满足要求,希望论坛铸友交流。
化学成分控制范围:C2.95-3.3% Si1.8-2.2% Mn0.65-0,95% P0.05% S0.06-0.12%,本体抗拉强度大于240,客户按照批次随机抽查,注意整个试制过程中不许加合金。
试制情况:
1.甘肃金昌生铁20%、成都生铁26.6%、同牌号回炉铁39%、废钢13.3%、增硫剂0.13%、锰铁0.53%、入炉硅0.133%、孕育硅铁0.466%,熔炼按照常规处理吊包孕育处理,转入浇注线倒入浇注包二次孕育0.15%硅钡孕育剂,化学成分检测:C3.14% Si1.96% Mn0.81% P0.052% S0.041%,本体直径6毫米试棒检测220-250.整个批次不同浇注时间抽查抗拉强度不稳定。
2.120402炉次配料:甘肃金昌生铁20%、同牌号回炉铁38%、废钢40%、增碳剂2.1%、增硫剂0.13%,化学成分检测:C3.3% Si2.14% Mn0.78% P0.057% S0.053%,本体抗拉强度检测226、230、202;
3.所有试制炉次出炉温度1530-1550℃,浇注温度1400-1420℃。
交流问题:
1.怎样保证整个炉次本体抗拉强度一致性?
2.熔炼过程中的操作方法及措施,论坛的朋友有类似要求解决的方法吗?
3.废钢的选择是否可能提高抗拉强度,使用什么废钢比较好?
4.每浇包后期都存在末期件本体抗拉强度低于初期浇注件,为什么?影响因素可能是孕育衰退或浇注温度低影响吗?
5.合成铸铁生产要求检测本体抗拉强度件是否可行?
6.在不加合金化的情况下可以保证本体抗拉强度吗?