1# chenjunhh
有可能是球铁特有的缺陷:黑渣
缺陷部位为黑色的丝状,打磨下去7mm还有
如此厚度不应为浮渣.
缺陷部位为黑色的丝状,打磨下去7mm还有,UT检测不出来,只有在做MT时发现的。白色的为没有檫掉的反差剂,小沟槽为打磨痕迹。
能否说一下是什么材质的,是否使用了涂料,我们的产品也有这种缺陷,主要是由于涂料造成的。
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2010-3-8 16:55 上传
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这是该部位的金相。
作金相吧,要不还真不好判断,应该能解决掉,我以前也遇到过类似的问题.
定义缺陷为浮渣有道理,建议将缺陷部位的作金相分析和化学成分分析,便于进一步判定。
能否说明一下,在图片上发亮的有发状的部位是磁粉还是打磨痕迹?看不太明白。在发亮周边看到有小沟槽,是否就是那样的缺陷?
从照片看应是夹渣类缺陷,主要是铁水不干净和紊流二次氧化导致,我的建议在浇铸系统中,设置陶瓷泡沫过滤片,效果会很好。注意陶瓷泡沫过滤片设计准则,前后面积比1:2--4.
此产品为风电部件,材料:GJS 400-18U-LT,缺陷部位没有冷铁,是在上表面,另外说明下,该产品重量为135KG,平均壁厚>80mm,采用的无冒口工艺,树脂砂造型,刷的石墨涂料,请了很多专家,定义缺陷为浮渣。
应该是球墨铸铁吧!是不是缺陷在冷铁面部位出现的比较多?
我们也遇到过这类问题,初步分析可能的原因是:铁水充型过程有较严重的紊流,飞溅,流头铁水表面的氧化膜破裂卷入,当遇上激冷或铁水粘度大时就会吸附在表面和近表面形成夹渣,因此缺陷有状似裂纹冷隔样的细纹。
解决的办法很简单,但做起来可能较难且不易掌握:尽可能的减少充型过程铁水紊流和飞溅,充型要平稳;另外我总结一点是,尽量减少铁水沿水平方向的流动,因为这样更容易引起铁水的紊流和卷动;当然,从源头上降低铁水的氧化程度,提高铁水的流动性更好。
不知道各位还有什么高见!!
看了解释和图片,原来就是图中像头发丝的缺陷。根据楼主说的情况判断分析,估计和浇注温度、浇注系统比例、树脂的含氮量及孕育手法有关,建议:浇注温度稍高一些,浇注系统平稳充型,浇注速度慢些,必要时换一种树脂试试。愚人所见,供参考。