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HT300床身铸件呛火是什么原因
李礼娇
|
来自:浙江 台州
|
浏览379次
|
提问时间:01-25 14:48
|
回答数量:2
大家好!现在碰到一个难题,有一个铸件,材质为HT300,尺寸为2000*1000*800,
壁厚
为15-70mm,导轨处厚度为60mm左右,导轨为斜导轨,只有一条,呋喃树脂自硬砂造型,
型芯
分上,中,下三层,
浇注系统
为中注式,导轨处从横浇道引两个直径为35mm的瓷管,
内浇
道为6道,尺寸为80*15,
冲天炉
熔炼
,出
铁
温度
为1430度,
铁水
碳为3.2%,硅为1.8%,
浇注
后期有铁水翻滚,开箱后有些地方有呛空现象,请问是什么原因?
回答人:
青铸厂刘连琪
01-25 15:18
问题可能出在型芯的排气系统中,加大型芯的气体通道在型芯的内部增加透气性能高的材料和增加气体通道的数量、在下芯工作时注意控制铁水进入型芯的气体通道的措施、不能让铁水进入型芯的气体通道、注意型芯树脂的用量和质量、加大铸型的气体通量还要注意型砂的树脂用量、降低浇铸速度(在铸型耐火度允许的情况下)、浇铸时做好箱面、相逢、型芯气体通道的引气工作。
回答人:
张文革
01-25 15:04
铸型、砂芯的出排气?引流?浇注过程中的点火引流?
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铸件厂家
标签:
铸件
呛火
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HT300床身铸件呛火是什么原因?
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加强型芯内部气体通道的大小和数量和在型芯内部增加透气性能非常高的材料,在下芯工作时不要用过多的水分,尽可能在浇铸时再合箱预防型芯返潮、一定要把型芯烘干,特别注意预防铁液进入型芯的气体通道,在浇铸时一定做好箱面、箱逢、冒口、型芯气体通道孔的引气工作、适当的降低浇铸速度。
咨询下铸件退火必要性的问题
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4# 铸造小猫 现行开箱时间都是按照开箱时200°设定的,以前无法测量,只能约摸着来,现在能测量了,发现树脂砂保温效果比预想的要好,如果要按200°开箱的话,现行开箱时间还得延长,一天的得延成两天,三天的得延成四五天的时间。如果说延长开箱时间后,可以省去退火工序的话,还是有帐算的。所以我才有现在的疑问。
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