你给主轴配上轴套,轴套可以X-Y向平移但不能转动,密封轴套不就行了吗
有可能主轴上升时以及挡板自重的问题造成密封圈径向受力不均,上下压缩量不一样,导致密封圈下部间隙过大密封失效?
1.挡水板与固定座之间有间隙。
水和油不能完全从你的固定座的流水口排出的,改改固定座与挡水板的接触结构,和固定座的排水结构也得改。
2.密封圈应该加在固定座上吧。
以上,
纯属为个人主观判断,如有不实请多多原谅!
固定座上有流道,挡水板也可以有,此结构主要是想防止有大水滴在轴上残留,以至于轴向后运动时,有水滴滴落在固定座后的腔体内;挡水板和固定座之间的配合方式以及结构设计已经没有问题,主要是主轴上回有水滴残留,挡水板起不到很好的挡水作用
1,密封用V形硅胶密封圈没有问题,但是内孔尺寸是否按主轴密封段截面定做?密封间隙多少(过盈量)?
2,介 ...
主轴外径的尺寸变量较大,外径在69.2~70.8mm之间,圆度也无法保证,无法准确控制过盈量;挡水板按照直径69mm加工,然后手工修复,包括尖角的R值,主轴的表面粗糙度可达到1.6
仔细的看了十几分钟,想到了几个问题:
1、主轴前后运动时,V形密封圈是不是抱紧在主轴上的?
2、主轴上下运动时,挡水板是不是跟随上下运动的?那挡水板和固定件间怎么保证密封?
如果结构完全和日本设计的一样的话,那就是密封圈的材质问题,但现在考虑抄袭时肯定有没完全理解的地方,导致抄袭不成功。没有详细图纸对照,确实分析不出关键问题
1,密封用V形硅胶密封圈没有问题,但是内孔尺寸是否按主轴密封段截面定做?密封间隙多少(过盈量)?
2,介质是否为常压?
3,主轴尖角处R取值为多少?(如果允许尽量大些)。
4,主轴密封段的表面粗糙度是多少?
清楚以上问题后再帮你解决。
有可能主轴上升时以及挡板自重的问题造成密封圈径向受力不均,上下压缩量不一样,导致密封圈下部间隙过大密 ...
现在的密封圈过盈量无法准确控制,因为不同主轴的尺寸不同,挡水板需要手工用锉刀修复,然后再配合V型圈,结果就是修复后的挡水板内孔能顺利安装,但是间隙十分不均,加上V型圈后不是太松就是太紧