加工中心加工精度不稳定(铰孔)!———请教
jinanhu
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来自:河北 秦皇岛
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提问时间:03-23 20:48
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回答数量:9
四年来第一次遇到如此棘手问题,也许是我才疏学浅,经验不足。就是找不到解决方案了,忘各位老师指点指点!
本车间一加工中心对其工件的加工内容有钻、攻、铰。其中铰孔的精度要求很高,要求公差范围为+0.03mm.(下偏差为零)。如果超出0.01mm就要返修,影响产量增加成本!此孔的直径为22mm。给本序留的铰孔余量为单边0.5mm。一件工件就铰一孔,一天的产量为400件左右,在正常加工中会有突然超差现象,最大会到+0.09mm。但不椭圆,最多椭圆0.01mm。1、一开始怀疑刀具问题(此铰刀用的是液压刀柄),本车间有另一台与本序一模一样的机床,加工内容也一样!把本序超差的刀具安装到这台机床使用会加工正常,把这台加工正常的刀具安在本序会立刻超差。所以刀具方面暂时排除。2、工装方面,工装旋转台(B轴)通过测重复定位方式测得正常 及检查定位销,工件的夹紧装置都没问题!3、主轴。 用检验棒打主轴跳动为0.02mm(检验棒的200mm处、厂家要求0.012mm)、及测主轴的松开时的弹出量都与另台设备相同!最后实在找不到原因整好仓库有型号匹配的新电主轴,就把旧主轴更换下来,但结果一切数据和原主轴还是一样!
现在此机床还在加工过程中不过操作者是百分百测量!( 原是十件一测)。还是有超差的出现,有时是突然超差一件接着恢复正常,有时会连续超差 最后还是在我们没有找到原因的情况下 稀里糊涂的自己又恢复了!机床在之前已经正常加工一年多,以前此孔最多是铰的粗糙度不好了,加工四五千件了才换刀!从没出现大的情况!
本加工中心为发那科16I系统!三轴联动!B轴旋转!(我们的测量工具是戴表塞规)