冲天炉不是电炉,正常情况下,铁水含碳量3.5-3.6.
你回炉料40%,加废钢的必要性不大。
注意硅铁的使用和效能,使用三角试片掌控珠光体,渗碳体含量,及时调整。
你给的配料不能说明问题,老师们看的是元素质量分数。一般来讲都是提高C,SI量,延迟打箱,或者做退火。
你的废钢15/150=10%;孕育:1.2/400=0.3%,从这两个数据判断:1、铸件含碳量偏低,因为是小件,废钢3%甚至不加废钢都可以;2、回炉料60/150=40%;按硅量2.6%计算,生铁按1.0计算,你的终硅:1.04+0.45+0.5+0.2=2.55%,这个数据建立在你的出铁温度1520度以上,硅烧损少,如果出铁温度低,你的终硅估计在2.3左右,故增加孕育量至每包铁水2.5-3公斤左右。
估计这个产品壁比较薄,你又采用的粘土砂铸造,浇注后存在极冷现象。
楼主的具体生产工艺不清楚,但可以从以下几个措施入手:1、在保证球化的前提下,尽量减少球化剂的加入量;2、在终硅量不超标的情况下,尽量加强孕育;3、在不产生缩孔缩松及粘砂的前提下,尽可能提高浇注温度;4、控制开箱时间。
我做的是 450-10的所以想让各位前辈指教一 下
求铁的化验数据,C3.18 S0.030SI3.07 MN0.41P0.047
硅钡系列孕育剂随流孕育0.15%,粒度0.2-0.7mm,要真正随流,维持单箱浇注时间的2/3-全程。
因为是薄小件,不建议降温降低过冷度来消除白口,这种措施会导致皮下气孔和冷隔缺陷的增加。