对于铸件的外裂.把横浇口的截面变成扁平一些.截面不变,让其在充型后,先凝固.让横浇口抵消---铸件组的外收缩应力对铸件组的内廓部位的拉应力,减小铸件的外部裂纹的倾向.
对于铸件的内裂,应是内浇口的设置不适当,其部位被加热时间过长.
改内浇口,使液流始终保持沿管体的端外口直径部位,向管体充型.
如果你们原来这样没有问题一般工艺应该不存在问题,重点还是查看原材料
楼上的朋友,你遇到的问题我也在十年前遇到过,越是厚大铸件越容易出现热烈现象,后来经过观察发现是覆膜砂内芯造成的,一、覆膜砂内芯壁厚太厚,强度太高,二、铸件冷却速度太快。解决的方法是:覆膜砂内芯壁厚不要超过6~8毫米,控制好制芯温度。降低覆膜砂的强度。控制好浇注温度。如还有问题请私下联系解决。我的邮箱wdl016@163.com.
17# castengineer
你还一直做玛钢技术工作吗
17# castengineer
对于模具工艺方面,我们也在改进,由于公司对技术人员不是很重视——(个人认为:你想在我们公司干超过1年半的模具工艺技术人员还没有啊,在我之前我知道的换了3个了啊!)
模具工艺和车间生产工艺控制等都不规范的,基本是干活的感觉咋好干咋干啊!我干得时间还好了,已经一年了啊,但车间生产了解的不多啊,我以前一直搞产品设计和模具设计的,以后还请各位
老师多多帮忙。在此谢谢了!
11# thisispretty
是的,原来一直正常生产的,成品率也很好,就是最近两个月才有,就是不知哪里出了问题??如何解决??郁闷啊。。。。。
可能是覆膜砂干芯惹的祸,如果是湿芯就不会有此问题吧
2# castengineer
恩,把图片补上。请多多指教,谢谢!
3# dcg0531
这方面原因也能有的,有可能厂家的覆膜砂成份有变,他们的覆膜砂发气量比较大,但原来一直没问题,也就没控制了。
6# 燎原测绘
我的意思是热芯对凝固冷却不利!
建议以热冒口补缩为主,热冒口颈再往高顺延好。
不知冷冒口可减否?
快浇为好!
非常感谢各位同仁和老师们对我的问题的分析和建议;在这里把我们这几天试验的的结果给各位汇报一下.
我们试验的初步结果如下:
1:环境温度的影响比较明显,天气温度低的话,热裂明显增多。
2:覆膜砂干芯的强度太高是热裂几率高的一个重要因素;经试验同规格的产品,分别用湿芯、覆膜砂干芯(低强度)试验;湿芯的没有热裂;降低强度的干芯有几率低的热裂,但比我们前几天的要少很多。
3:金属材料,由于了解不多,也没有好的办法试验,暂不清,有什么影响。———我们的材料比较杂,经常锈迹斑斑。
我们现在还在调整覆膜砂干芯的工艺,有新的情况会尽快反馈。再次谢谢同仁和老师们的指教!
除了砂芯的影响外,冶金质量和成分也有影响。减少铁水氧化程度,避免出现针状结晶,把碳做的稍高一点。
覆膜砂芯退让性不好,你可把芯中间的出气孔加大这样就好多了