我们公司的化验是采用德国0BLF光谱分析的,试样后来又全部重新检查了一遍,可以排除化验上的误差。蠕化工艺受操作工的操作影响较大,最主要是铁水包在接铁水时对不准,铁水可能会直接冲到放蠕化剂凹坑这一侧,已向工人强调,后续又生产了2炉,相对而言要好得多了。谢谢大家.
我们公司是做增碳的,1吨的电炉,每炉只加5%的生铁,其余全是回炉料和废钢,每次处理500公斤。
强度不够可以通过调节废钢和合金来调整,蠕化是个也要考虑铁水的氧化情况!既(O)的浓度!
对非金属元素的检查不要太相信光谱仪,最好还是用碳硫仪吧。
国内生产蠕墨铸铁,刚开始应该是从生产高脾号灰铸铁的时候开始的,在铁水中加入稀土合金,发现石墨形态发生了变化,强度得到了大幅度的提高,后来开始慢慢的发展成多种形式的蠕铁生产方式.但总得来说都不是太稳定.一般情况下不主张通过高硫量来获得蠕铁,影响太大.不过用钛是一个好办法.有些厂家就是利用地方高钛生铁来生产蠕铁,而且蠕化率相当高且稳定.
9# 铸冶艺人
前辈,您好!可以介绍让我认识且得到指导吗?
谢谢!
1# fishmanwang
蠕墨铸铁的生产难度较大,因为控制范围比较窄,蠕化率要求严格的话,确实有难度。
我的同学在河南西峡铸造工厂干总工,常年干蠕铁,供应二汽,上汽等工厂排气管铸件,如需要可以介绍你去看看。
你的三炉的不同现象,是蠕铁的三个常见的现象.....1:处理失效.2:成份偏析.3:处理过头.蠕铁不比球铁.对铁水的含硫量.蠕化剂的加入量和铁水孕育的要求比较严格.对以上所要求的成份的波动范围许可值比较小.熔化工艺的合理性和稳定性要求也比较严.
你的问题在于对铁水熔化.蠕化和孕育工艺管理不严为主要原因.
提两点建议:
1:严格管理蠕化,孕育工艺.
2:把一.二.三炉的残镁和稀土量化验准确,备案.
如再出现问题.再上论坛求助.
1.温度;通常蠕化剂有稀土硅铁、稀土镁硅铁、稀土镁钛等,温度决定了吸收率,做蠕铁希望吸收率稳定
2.成分;铁水中反球化元素的含量要稳定,忽高忽低都不利于蠕铁生产
3.时间;浇注时间要稳定,一包铁水的浇注时间要有明确规定,过长容易成灰铁
4.熔炼;冲铁炉熔炼的铁水成分变化大,蠕化剂加入量要偏多些,待炉前金相出来后,再决定是否加硫,这需要经验,同时铁水量要控制好,有时,你规定加0.7%,铁水多了,比例就变了
仅供参考
说说感触吧:第一遇见老乡西峡人了 第二:我觉得蠕化剂的加入量有问题 第三、孕育稍多 第四、考虑一下熔化电炉与浇注线的距离
看了 大家的 发言 ;没大看明白主体的 逻辑和 思路;看 来 大 家都 有 所保留哦 !呵呵!
1# fishmanwang
我是老实人,我也是用你这种蠕化剂我要求工人蠕化剂加0.466,硅钡引穴也是0.466。这样个人还担心偏球。(我是电炉),兄弟你这加入量……。你通过唐经理和我连续。大家一起想办法把这铸件做好。陶
终于见到有关于蠕铁帖子,且已标。
还是问一下,是厚件还是薄壁件。
两点小建议:原硫可否再高些,
孕育量可否再低些,