iamqingqingpan
建议
1.模型上冒口顶端应挖一锥形坑,让造出的型冒口处有一锥形砂尖,让其形成 ...
我想问下,铸件厚度是多少?冒口颈尺寸是多少?
9# 铸造虫
关键是冒口封顶啊,冒口一点作用都没有,想把9号冒口去掉直接从冒口如水,能不能行?暂时还是修整9号冒口吧,去掉尖角砂,毕竟缩孔的
不良只有6%,改动太大我担心那94%的良品都没有了。镁残留如果降低到0.035%,我们的管制时间是10min以内啊
好像有些危险(在生产不顺的时候)。
请各位分析一下怎样解决冒口封顶的问题啊?和温度场有关系吗?谢谢
7# iamqingqingpan
9号冒口改为侧冒口吗?主要成分为C:3.7-3.8,Si:2.5-2.6,Mn<0.25.其他就没什么了
5# ajizhouji
请问一下怎样去除移动啊?
2# fbi-2008
不会,热冒口重力补缩,无论温度高低都是封顶的。
18# csr瞿
谢谢大家的帮助,工艺没动,成分没更改,缩孔奇迹般降到1%,换了一批生铁和喂丝线。
10# iamqingqingpan
我给你的建议就是让其不封顶的,你查查资料,球铁冒口设计是不是跟我说的一样。
1# iamqingqingpan
建议
1.模型上冒口顶端应挖一锥形坑,让造出的型冒口处有一锥形砂尖,让其形成压力冒口,压着铁水向下走。
2.检查一下进冒口处的截面积与从冒口出来进铸件处的截面积,应让其成开放式的,即进小出大,浇注过程中不存铁水只是路过,待铸型满后冒口再满,冒口处于最热状态,有利于补缩。
1# iamqingqingpan
数模给我。帮你计算。ajizhouji@163、com
冒口颈有缩松,说明冒口先于冒口颈凝固,应加大冒口尺寸,做成偏心冒口,避免砂尖角过热。
我们也是用的DISA线,盘类铸件,开始时冒口跟冒口颈跟你形状类似,目测你的冒口颈太小,换球形冒口,加大冒口颈试试
首先冒口要有缩陷需要有V型槽或足够的直径高度比,其次冒口颈处有缩孔是因为你实际不部分铁水只是从这里进入铸件,同时还因为该处的冒口体积过小没有能后提供足够的铁水量补缩。因此建议去除两侧冒口,合并为一个。即可增加冒口体积补缩量,又可以缩短铁水流程适当提高铁水进入型腔中的温度,还可以提高工艺出品率。[img][/img]
砂尖过热所致,调整冒口形状 如将冒口右侧去除挪到左侧
是不是铁水温度低,导致冒口部分先凝固,造成倒抽而使冒口颈部出现缩.冒口采用高发热冒口试试