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DISA线转向节QT450-10冒口颈缩孔,冒口封顶

iamqingqingpan | 来自:四川 泸州 | 浏览631次 | 提问时间:08-31 02:22 | 回答数量:18
各位前辈: 最近,我们的转向节9号冒口出现冒口颈缩孔,冒口封顶,冒口切开后为实心。以为是内浇道太厚从30X3mm改为45X2mm,但还是没什么作用。 后来把冒口加高(高过铸件最高点),冒口还是封顶,冒口颈部还是缩孔。请大家多多帮助!谢谢。 浇注温度在1420-1360.采用喂丝球化,镁残在0.038-0.045%。
回答人:铸造虫08-31 06:33
iamqingqingpan 建议 1.模型上冒口顶端应挖一锥形坑,让造出的型冒口处有一锥形砂尖,让其形成 ... 我想问下,铸件厚度是多少?冒口颈尺寸是多少?
回答人:w94nyl08-31 05:23
9# 铸造虫 关键是冒口封顶啊,冒口一点作用都没有,想把9号冒口去掉直接从冒口如水,能不能行?暂时还是修整9号冒口吧,去掉尖角砂,毕竟缩孔的 不良只有6%,改动太大我担心那94%的良品都没有了。镁残留如果降低到0.035%,我们的管制时间是10min以内啊 好像有些危险(在生产不顺的时候)。 请各位分析一下怎样解决冒口封顶的问题啊?和温度场有关系吗?谢谢
回答人:iamqingqingpan08-31 04:53
7# iamqingqingpan 9号冒口改为侧冒口吗?主要成分为C:3.7-3.8,Si:2.5-2.6,Mn<0.25.其他就没什么了
回答人:铸造虫08-31 04:23
5# ajizhouji 请问一下怎样去除移动啊?
回答人:zhjsdlc7408-31 04:02
2# fbi-2008 不会,热冒口重力补缩,无论温度高低都是封顶的。
回答人:iamqingqingpan08-31 03:43
18# csr瞿 谢谢大家的帮助,工艺没动,成分没更改,缩孔奇迹般降到1%,换了一批生铁和喂丝线。
回答人:iamqingqingpan08-31 03:23
10# iamqingqingpan 我给你的建议就是让其不封顶的,你查查资料,球铁冒口设计是不是跟我说的一样。
回答人:ajizhouji08-31 03:11
1# iamqingqingpan 建议 1.模型上冒口顶端应挖一锥形坑,让造出的型冒口处有一锥形砂尖,让其形成压力冒口,压着铁水向下走。 2.检查一下进冒口处的截面积与从冒口出来进铸件处的截面积,应让其成开放式的,即进小出大,浇注过程中不存铁水只是路过,待铸型满后冒口再满,冒口处于最热状态,有利于补缩。
回答人:iamqingqingpan08-31 02:53
1# iamqingqingpan 数模给我。帮你计算。ajizhouji@163、com
回答人:fbi-200808-31 02:38
冒口颈有缩松,说明冒口先于冒口颈凝固,应加大冒口尺寸,做成偏心冒口,避免砂尖角过热。
回答人:ajizhouji08-31 02:23
我们也是用的DISA线,盘类铸件,开始时冒口跟冒口颈跟你形状类似,目测你的冒口颈太小,换球形冒口,加大冒口颈试试
回答人:iamqingqingpan08-31 02:23
赞同十一楼观点,补加一点冒口颈偏小,建议增大
回答人:xiangsixin102208-31 02:23
成分看看呢?感觉惨镁有点高
回答人:csr瞿08-31 02:23
首先冒口要有缩陷需要有V型槽或足够的直径高度比,其次冒口颈处有缩孔是因为你实际不部分铁水只是从这里进入铸件,同时还因为该处的冒口体积过小没有能后提供足够的铁水量补缩。因此建议去除两侧冒口,合并为一个。即可增加冒口体积补缩量,又可以缩短铁水流程适当提高铁水进入型腔中的温度,还可以提高工艺出品率。[img][/img]
回答人:晨曦200808-31 02:23
如4楼所言,有道理。仅供参考。
回答人:csr瞿08-31 02:23
砂尖过热所致,调整冒口形状 如将冒口右侧去除挪到左侧
回答人:csr瞿08-31 02:22
赞同十一楼观点,补加一点冒口颈偏小,建议增大
回答人:你有药啊?08-31 02:22
是不是铁水温度低,导致冒口部分先凝固,造成倒抽而使冒口颈部出现缩.冒口采用高发热冒口试试

标签: 冒口颈缩 

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