风电铸件力学性能突然不够了,请各位老师分析一下,小弟不胜感激。
马啸伟
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来自:四川 阿坝
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提问时间:07-05 20:26
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回答数量:9
我们用冲入法,1500摄氏度出铁,
球化剂是福士科的,加入1.3%,覆盖
球化剂是钡硅长效
孕育剂,加入量是0.6%,二次孕育是龙钇YFY-2孕育剂,加入量是0.3%。以前做的时候
抗拉强度超过400,延伸在24%左右,
球化率超过90%,现在突然就抗拉和延伸都不够,抗拉都在380左右,延伸不到18%,
石墨球也不好,有点即将要开花的感觉,我们处理后化学成分(
光谱)控制在C:3.8%左右,硅:2.1-2.2%,锰:0.25-0.3%。磷小于0.03%,硫小于0.02%,镁:0.04-0.06%。理化检测说
石墨球不好,球化率不合格。我目前怀疑是孕育剂出问题了。但是不确定。请各位老师帮忙分析一下原因。
13# 陆小凤
如果我手里的福士科企业标准是最新版的话,他的球化剂就4个牌号,MG6RE1,MG7RE1,MG7RE3,MG8RE3,考虑到是风电铸件,用6RE,7RE就可以了,更高的稀土和镁含量用处有限。稀土超标那么就说明要么球化剂中稀土偏多,要么本该消耗掉稀土的某些东西含量偏少。
我曾经用生铁加少量废钢的炉衬铁,0.056的钛,0.012的硫含量的原铁水,不加合金,大量加入保存时间很长的蠕化剂,结果性能是420-28.5,球化率90.
13# 陆小凤
铁素体类球化剂本身就是高镁低稀土~
1# 马啸伟
观察了基体组织了吗?感觉好像是珠光体有所超标导致的,再者做个全元素的分析,总之,肯定是在炉料或者处理上出了问题,另外提醒一下,Mn最好不要这么高,我们是严格控制在≤0.2%,上述仅供参考~
可能是球化处理过程中出了问题。另外再看一下金相是否珠光体超量了,残镁我看有点高了。
先看下屈服强度,在工艺稳定的情况下,屈强比一般也是稳定的,如果屈强化突然变高了,检查化学成分、金相。
看下断口处金相:球化率、石墨球圆整度、石墨是否存在变异,珠光体含量,晶界夹杂等。
你们以前化学成分也是这样控制的吗?感觉锰高了!
你们球化时间是多少秒?原材料查过了吗?
一般情况下使用稀土镁球化剂处理,石墨球不如镁球化剂处理的石墨球那么圆整,稀土的参与,随着球化孕育的衰退,石墨的变异经蠕虫状阶段--片状。如果没有稀土参与则不经过蠕虫状阶段。“有的像菊花一样,好多石墨小碎片”,是否是由于稀土过量引起的碎块状石墨导致的强度、延伸率下降,在这种情况下,HB、和屈服结果与以往一样则变化不大。
yFY-2中含有适量的铋元素,资料上说微量可以提高球化率,多了又会影响石墨球,我们一直在用回炉料,会不会长期积累下来,铋或某些元素超标,导致石墨球异常?