4# ljy112511
楼上是高人,按他说的试试。
到底是缩孔还是气孔,还是其它?这个问题很重要,因为,不同的缺陷其产生的机理不一样,相应的措施也截然不同,所以楼主最好能做个准确的判断,不妨也可以将缺陷的照片上传,但必须要清晰~
内浇口方向改一下,会减少冲刷。可以模拟一下流动场,你可以翻翻论坛里的资料,感觉这类产品浇注系统不是这样开浇注系统的
楼主说试过减薄的方案,你减到多少?
具体灰铸铁收缩量 与 什么因素有关,我应该注意哪些因素,控制哪些要点。
倒抽了,加长横浇道,分散内浇道,还有厚大下箱部位选冷铁
你放这么密集三个和一个有什么区别吗?如无其它渣孔、气孔缺陷,不管是几个进水,算好流量,把内浇口厚度改为2mm厚可解决浇口缩孔,横浇道适当后移一点,这明显是接触热解导致
主要还是3道内浇口位置,太集中冲到一处了;建议横浇道加长,内浇道分散,并让铁水顺流进型腔,不要让铁水直接冲撞,另将内浇口与浇到连接处加高,形成斜度。
DSC06979.JPG (398.52 KB, 下载次数: 1)
下载附件
保存到相册
2014-3-26 11:35 上传
这是从内浇口切开的图片 左边是内浇口。 感觉中间点筋都抽空了。
第一:碳低了;
第二:横浇道离铸件太近(内浇道太短)
第三:没有做到分散入水;
第四:浇注温度没有提到,只要不产生冷隔,尽量降低浇注温度;
首先从熔炼材质方面,最大可能的降低铁水的收缩性,无冒口工艺最重要的两点就是熔炼和砂型强度,如果实现困难建议你加冒口。
16楼是做这种小盘的行家,你可以详细请教一下。
看着是个通风盘啊 底注工艺。应该延长横浇道长度,去掉一个中间的内浇口,同时减小内浇口厚度,内浇口对侧可考虑加一个遗留冒口试试
最低减到3MM ,由于这个盘深度比较高,现在出现渣孔 ,呛火也比较多。
若是气孔在内浇口只能是卷入性的,另外个人建议你的碳含量低,比我们做的5-6t的ht300的碳还要低,这样的铁水铸造性能肯定也要差
确认是缩孔吗?最后凝固部位,会不会是气孔?特别是开口比较窄(6mm左右的),刹车面又比较宽的盘子,内浇道处容易出现气孔。