2# 老鲫壳
今天我做了一炉 试验,成分是这样的C3.55,Si2.05 Mn0.7P0.3 S0.02 Cr0.3Mo0.23Cu0.4V0.07与原来的C3.85 已经大幅下降,但加工的结果却仍然不见好转,这就使得我比较迷惑了,所以来请教前辈
2# 老鲫壳
F型石墨对铸件有什么良好影响.还会要求A+F石墨晶型.
16# zjy95381
1、谢谢指正。
2、回炉料配料时综合考虑一下好解决;本人加废钢只是调整F墨,未长期大量使用,不便回答,但建议应先期试验,活塞环不同于普通灰铸铁,主要是后期的机械性能主要靠毛坯的内在质量来保证。
3、孕育剂的量本人基本控制在0.4%左右(Si含量75),以本例看,此类大缸径、大断面环确有难度,但均应控制在0.5%以内,如孕育效果不行,可更换孕育剂规格或微调工艺来解决。
15# 老鲫壳
感谢前辈指点,还有几个疑问请教,1、应该是硅碳比大于0.7吧,不是碳硅比,2、由于出品率低只有50%,可否用废钢增碳的方法解决回炉料的问题3,回炉料50%是否偏多,多少比较合适4本案例中0.7%的孕育剂是否偏高
14# zjy95381
1、C的控制:C、Si比应大于0.7,以本帖油环为例,量满足石长不超过180.
2、3%亮环:如浇16幢无亮环,说明浇温高了,同等成分下F墨增多、变粗。
3、孕育剂量直接影响疏松。
4、回炉料能正常滚动使用,条件许可下平环、油环、不同材质分别使用。
5、心部疏松直接与F墨相关,缩松与F墨有关。
6、F墨的控制:参考1、2、3项。
7、个人看法,仅供参考。
13# 老鲫壳
C控制在多少?浇温控制3%的亮环,怎么理解?我不太明白,请教。我们的工艺是这样的,500Kg炉子熔炼500Kg铁水分2次出炉每包250Kg,孕育剂低铝硅钙钡0.7%孕育完到浇注完6分钟,每包浇注16幢,每幢10道环,潮模砂叠箱造型。我们的环高11.7宽13.我们P共晶是看网孔级别的(1-4级)1级最小,P共晶块度(1-4级)1级最小,一般都在3级,2级较少
之前老师傅说回炉料有影响,我们改用另外一种回炉料(同样成分,只是检测发现该种回炉料的F型石墨较少2%,而原来回炉料F墨达10%),机加工后发现明显好转。
有几个问题想和大家探讨下:
1,灰铁回炉料能否反复不停的使用?
2,回炉料的遗传性真的这么明显吗
3,本帖所讨论的缩松缺陷是否和F型石墨有关
4,F石墨如何防止?
请各位坛友不吝赐教,谢谢
12# zjy95381
根据成分感觉你的金相可能不好(F墨多且粗大,硬度不均,P共晶不明显),你可添加废钢、Si调在2.5-2.6、P0.4-0.5、浇温满足亮环在3%左右,最终控制石长在160以内,P共晶呈细小断续网状,如做到以上还出现该问题,那就去检查机加的刀具及切削参数。
1# zjy95381
过共晶的薄壁铸件(如活塞环),凝固初期首先形成C型石墨,由于结晶潜热的释放,
冷速变慢,在C型石墨基底上长出A型石墨。整个称为F型石墨。
如果是要获得A型石墨的铸件产生了F型石墨,我认为降低碳当量会比较有效;
如果是要获得C型石墨的话(有这种要求吗),我认为降低冷速会比较有效。
1# zjy95381
觉得楼主的提问有问题,有些产品就必须是F+A,那不是矛盾了。
5# 老鲫壳
求F型石墨对铸件有什么良好影响???你能解释一下么.和4楼解释无关.
减少石墨铣削崩角方法参考:
1.在电极加工前先在电火花加工液中浸泡;
2.使用耐磨性好的刀具;
3.采用顺铣加工;
4.切削时减小刀具直径的每齿进给量;
5.径向切深应小于刀具直径的确1/2;
6.加工两端部时进行减速加工;
7.加工下方时使用垫板增强终端面的刚性;
8.在对上面的弯曲部与侧面之间的角部进行加工时,如果容易产生细小裂缝,则应在完成上面弯曲部的加工后,再对侧面进行精加工;
9.加工之前先在工件的切出端铣削一小段距离可有效地避免切出边崩角,类似于车削时对圆柱形工件进行端面倒角;
10.在石墨工件末端处倒角或在末端留出加工余量在后道工序中去除,以便于刀具切出,可有效避免石墨工件崩角;
11.避免使用方头切断刀,防止加工完成前发生石墨崩角现象;
12.建议选用后角为20°的镶刀片。