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球铁产品反复出现缩松原因

outele | 来自:湖南 株洲 | 浏览800次 | 提问时间:04-11 05:21 | 回答数量:13
最近我公司生产的产品,在小批量试制时,铸件解剖没有出现内部缩松的铸造缺陷,但是在正式订单生产过程中内部出现缩松,查生产过程原始记录,成分、浇注温度都没有太大的变化,只是批量生产时因前期发现产品硬度有点低,把成分中的锰提高了点,球铁牌号为:450-10.成分如下:C:3.61,SI:2.59,Mn:0.24,p:0.025,S:0.012.请问高手或前辈产生的原因是什么。谢谢!
回答人:jmsnikko04-11 09:31
我说一下供参考:试验件是单价,处理完就立即浇注,球化效果好,球化、孕育衰退还未到来,浇注温度也合适,而批量生产上述情况都变化了!顺着这条路改进吧,肯定能达到目的。
回答人:wangshuailing04-11 08:21
我们的Mn也是0.5以下。
回答人:outele04-11 07:51
建议那就再恢复到小批量生产的模式下,验证一下现在的操作以及材质水平是不是真的和以前的没有变化。哈哈
回答人:casting_sea04-11 07:21
在生产时,可以加入一些硅锶孕育剂,相信会对缩松有帮助的!
回答人:无止境04-11 07:02
和范工观点一样,不过这段时间铁水质量和前几个月比肯定不一样,现在的材料和铁水都很容易吸气,且气体的溶解度也高,铁水再不纯净的话很容易出现气孔,缩松等缺陷,当然工艺也可以做一下调整
回答人:hblqlhm04-11 06:42
和我们一样,小批量的时候很好,批量干了就出现废品了,呵呵,败了直接,你这个成分应该差不多; 碳再提一点3.7,Si再降一点; 不知道你的件结构?多大?工艺?没法说,只能说你的工艺适应性很狭窄!
回答人:tosan04-11 06:22
原材料和熔炼过程控制是不是出现了变化。
回答人:zhaoyangyang04-11 06:10
C 3.6SI 2.9Mn 0.38S0.026p 0.045
回答人:KAKAKAKA04-11 05:52
9# casting_sea 感谢大家的建议,很受用。
回答人:kyboZ04-11 05:37
6# tosan 要看产品,我们的Mn0.4~0.5%.
回答人:could04-11 05:22
看一下碳当量
回答人:xyzhlan04-11 05:21
楼主:我们公司生产QT450-10牌号化学成分如下:C:3.6-3.8%,SI:2.6-2.8%,800公斤炉配料:Q10生铁300公斤,碳素废钢100,T-1型球化剂12.5公斤。硅铁按QT450-10,QT500-7,QT600-3调节控制,一般在5-8公斤范围控制,配料比不变化。我从2007年到现公司工作至今配料比基本未发生变化。QT450-10,QT500-7基本延伸率在10-18之间,QT600-3牌号用锰铁调整达到。 注意五个稳定: 炉料配比稳定 过热温度和时间稳定,化学成份稳定 孕育剂加入量和白口深度稳定 浇注温度和时间稳定
回答人:二代半农民04-11 05:21
这证明了一个结论:铸造工程师不仅仅是设计产品工艺,降低铸件的废品率;可能更重要的是维持产品的质量。 听说过有这样的一个企业,产品已经很成熟,废品率维持在5%以下,但公司要求不断降低废品率,达不到指标就“杀”了好几个工程师,结果产品质量不断下滑。 所以我说,维持产品的质量稳定就是铸造工程师的成绩,毕竟铸造的客观限制因素很多,0废品是不可能的! 铸造的控制在于细节,如果连可执行的措施都不执行,还能谈得上降低废品吗?这里让步一些,那里也省点事,存在侥幸心理,能维持稳定吗? 因为需求者的要求越来越苛刻,所以铸造对于设备的要求越来越高、对于操作者的操作要求也是精益求精、对于搞技术的工程师有更多更广的未知领域等待试验研究。

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标签: 球铁 

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上个图片看看,你这冒口颈缩究竟是冒口颈大了,还是小了?看看是正常缩,还是倒缩(通常讲的倒抽),因没有更祥细的已知条件,所以只能说这些,根据思路慢慢分析吧
球铁400-18 原铁水:C 3.8 SI 0.95 Mn1.9 P0.03 S0.026 球化后:C3.75 Si2.1 Mn1.95 P 0..035 S 0.018 强度470 延伸12 试棒断口呈灰色
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HT性能对壁厚敏感性高,同样尺寸的试棒,其冷却条件不同所得性能差异很大。因此应根据主要或关键壁厚来选取试棒直径。