关注新智造网

新智造网 > 加工问答 > 问答详情 我要提问

A型石墨粗大

yelei051 | 来自:江苏 南京 | 浏览429次 | 提问时间:05-28 17:35 | 回答数量:18
最近一段时间我们的铸件老是反应石墨粗大,性能上面倒是没有什么变化,强度也合格,A型石墨粗大是否与孕育关系很大呢?一次孕育量一直是0.35-0.40%没变,硅钡钙孕育剂,我把二次孕育量从0.13%跳到0.10%,用的是硅锶孕育剂,还是有石墨粗大。配料不用生铁,40%回炉料+60%的废钢出炉温度1530°C。
回答人:ljy11251105-28 21:46
按照楼主的经验,化学成分没什么变化,仅二次孕育量降了一点,但石墨却明显变粗,但机械性能却没有什么变化,这种现象确实令人摸不着头脑.顺便问一下,楼主是用单铸试棒还是用本体试棒测试机械性能的?
回答人:xuwu53105-28 20:35
我拍了几张金相图片,大家看一下。
回答人:理化检验工05-28 20:05
成分?
回答人:yelei05105-28 19:36
13# yelei051 大家谈的意见很全面,特别2,3楼,基本谈全了。 这个石墨如果是100倍,确实粗了一点,可能其他微量元素影响,有时一些元素使石墨变粗变短,但是主要是你的石墨能够保持在A型,是非常好的,非常不容易的,在当今电炉熔炼灰铁,(包括合成铸铁)高温下保持到铁水一包一包出完,最后几包也是如此形态就难能可贵了。
回答人:雪花啤酒05-28 19:15
同意6楼意见
回答人:xiaoxiangren05-28 18:56
同一楼上观点。不过1530的温度也不算特别高了,如果觉得有可能是温度高跑碳的话,弄点儿原铁水化验一下不就知道了。
回答人:1234lixin05-28 18:36
出炉的温度是不是太高了点,不过不知道你们的铸件多大,浇注时间多长
回答人:wudong8200505-28 18:24
不清楚过程,建议回到原点,查查过程有何变化
回答人:ph822342205-28 18:06
1530°C出炉是要保证包内扒渣后温度1460-1480°C,这个温度比之前也提高了30°C左右,主要是保证浇注最后一箱时温度在1400°C以上。增碳剂的加入是一般随废钢一起加入,稍有减少,化清铁水后再加一部分增碳剂,一般20-30Kg。 增碳剂我们也是换了一个厂家的,之前是南京的,现在是青岛的。
回答人:wlnoodle05-28 17:50
1.加大废钢比例,减少回炉料比例,看情况是否有好转。若恶化,则说明增碳剂可能有问题。 2.更换增碳剂试验
回答人:fishmanwang05-28 17:36
楼主这是合成铸铁吧,出炉温度好像有点高。
回答人:yelei05105-28 17:36
不知是什么产品?看成分的控制接近于欧洲一些国家标准里的成分要求。如果不是客户强制要求成分,可以把硅量适当降低些。
回答人:dlee05-28 17:36
1# yelei051 回炉加废钢,必定要加入增碳剂,增碳剂是不是后期加入的。 后期的增碳剂颗粒太大会带来大颗粒的石墨遗传特性,使石墨偏大 过热温度也不用那么高吧,我们一般是在1460出炉的,最高也不超过1480。
回答人:铸冶艺人05-28 17:36
石墨粗大可能与成分的含碳偏高有些关系,另外可能二次孕育的总量偏高
回答人:yangshilanlan05-28 17:36
适当添加增硫剂,有助于解决石墨粗大
回答人:fbai05-28 17:35
楼主2采用的是冲天炉生产吧?
回答人:fishmanwang05-28 17:35
看了楼主介绍,产品应是薄壁件,具体石墨粗大(具体几级),从碳当量来说比高碳刹车盘低,楼主强调什么都没变,是否是回炉料中某些元素积累作用
回答人:PYCHJM05-28 17:35
配料的合金可以试多着加一点,比如锰,但要结合硫含量。一次孕育适当减少点,二次孕育不变的前提下,薄壁件的话可以提高硅碳比,你没用生铁,回炉料和废钢配料应该不会出这种情况,不排除你的回炉料的遗传性

石墨订单 石墨厂家

标签: 石墨 

您目前状态:非注册用户 (**部分为隐藏内容,仅对会员开放)

查看隐藏内容请先登录或注册会员 登  录 注  册

相关问答
局部石墨尺寸偏大,这是为什么呢
提供一下化学成分和球化处理的工艺,尤其是出炉之前都做了什么处理?
矿热炉中石墨电极直径最大能做到多少?
我以为不是越大越好,如何提高电极性能?
金相检测部位,每件检测两个部位,下型M1处及上型M2处。 这是最近碰到的一个问题,该石墨漂浮缺陷属突然出现的,前期并无该问题。针对该问题将Si下调0.10%(C未做调整),浇注温度控制在下限,再次生产后,仍出现石墨漂浮。熔炼原材料方面,偶尔添加一些前期厂房建设时遗留下的废钢建材,其它并无变化。各位朋友对这种缺陷有什么看法?谢谢!
各位,现在这个问题暂时解决了,做了调整的是以下三个因素: 1)调整了C含量,降了约0.1%(3.54, 3.57), 2)降了温度,见下图。 3)换了Mg5的球化剂(原先为Mg5.5),球化剂厂家也换了。 至于是否因光谱检测C元素有偏差(比测量值偏高),样品送到检测机构进行了检测了。 谢谢各位的帮忙!
石墨加工时蹦掉,有缺口,怎么回事?
减少石墨铣削崩角方法参考: 1.在电极加工前先在电火花加工液中浸泡; 2.使用耐磨性好的刀具; 3.采用顺铣加工; 4.切削时减小刀具直径的每齿进给量; 5.径向切深应小于刀具直径的确1/2; 6.加工两端部时进行减速加工; 7.加工下方时使用垫板增强终端面的刚性; 8.在对上面的弯曲部与侧面之间的角部进行加工时,如果容易产生细小裂缝,则应在完成上面弯曲部的加工后,再对侧面进行精加工; 9.加工之前先在工件的切出端铣削一小段距离可有效地避免切出边崩角,类似于车削时对圆柱形工件进行端面倒角; 10.在石墨工件末端处倒角或在末端留出加工余量在后道工序中去除,以便于刀具切出,可有效避免石墨工件崩角; 11.避免使用方头切断刀,防止加工完成前发生石墨崩角现象; 12.建议选用后角为20°的镶刀片。
请教石墨尖角加工方法
减少石墨加工中容易崩角方法参考: 1、在电极加工前先在电火花加工液中浸泡; 2、使用耐磨性好的刀具; 3、采用顺铣加工; 4、切削时减小刀具直径的每齿进给量; 5、径向切深应小于刀具直径的确1/2; 6、加工下方时使用垫板增强终端面的刚性; 7、在对上面的弯曲部与侧面之间的角部进行加工时,如果容易产生细小裂缝,则应在完成上面弯曲部的加工后,再对侧面进行精加工; 8、加工之前先在工件的切出端铣削一小段距离可有效地避免切出边崩角; 9、在石墨工件末端处倒角或在末端留出加工余量在后道工序中去除,以便于刀具切出,可有效避免石墨工件崩角; 10、建议选用石墨专用刀具。 11、选用较高的主轴转速及机床