如何提高个体企业的铸件质量--水玻璃熔模铸造-WCB产品
lgsdaqq
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来自:山东 潍坊
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提问时间:05-12 15:49
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回答数量:11
由于个体企业考虑的比较繁琐,导致铸件的质量不能稳定,这个事情我头疼了N久。
介绍下这个企业状况:
33人左右,
两个电炉150kg的
水玻璃
熔模铸造的
铸造工艺
铸件重量在1-66kg
材质WCBCF8(两个电炉,各干个的材质)
没有测温枪,只凭老师傅们的经验来
浇注。
下面说问题:
我司产品WCB材质,由他们铸造,但是反映出的问题为:
加工法兰面,(不同批次的)发现有
夹渣;
砂眼;
缩孔
打压发现有的泄漏。
铸件重量在15-66kg
机密的东西就不要拿出来问了 你就挂一天图片 没有人上赶着给你解答
帮我看看如何能保证加工无砂眼,缩孔,夹渣,
打压不泄漏。
版主看看我这个问题。能解决下最好。
谢谢。
朋友,什么图片,怎么看不见?
从你介绍的情况看缩孔、试压漏可能与温度有关,当然,组焊工艺不合理也会产生;砂眼、夹渣主要还是操作上存在问题。测温仪一定要上的,毕竟有经验的老师傅太少!
工艺不合理,老板应该找你赔钱。法兰的浇口没办法做补缩通道,WCB一定要通道通畅。
渣的问题就比较麻烦,看你情况这个工厂现场比较乱,那么加上浇注工水平不高,这个很难解决,换浇注工吧。
另外不要老说南方的铸件质量差,南方经过这么多年和老外接触,质量有很大的提高的。
1# lgsdaqq
你上传全面的组树图片和铸件图片,我就可以提供改进的组树方案。
如果没有实物,我就不能空想,这样会误导你。
各位,现在总结下,这个件的工艺改进,还望各位有所收获。
第一,与法兰相连的内浇口(内浇道)需要改下:在原有的基础上,加楔形补缩通道,大口朝向横浇道。法兰补缩得到解决。
第二,夹渣与工人熔炼工序的扒渣和浇注前的挡渣有一定关系。这个无法用工艺控制来说那么具体。反正工人浇注这块是重点(现在)
有什么疑问,发信息给我。别在这里发,不容易见到。
可以看看QQ1363994079的日志荥阳生产。里面有熔模生产的全过程照片
从图上感觉横浇道部位有点小,你现在将回炉料切开看看应该里面有大的缩孔,另外虽然有补贴,没起到多大效果
QQ截图20131016095947.jpg (5.44 KB, 下载次数: 37)
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2013-10-16 10:00 上传
浇口杯压力小 高度加高
楼主谈论机密问题,大家看来也只好机密回答了。
请问楼主,你们有技术人员吗?
产品缺陷,尤其是批量性的质量问题。不是但一个工序操作失误产生的。
产品质量而是一个系统工程,需方方面面都要严格控制盒提高。
收集各个工序的原始记录,统一针对性进行讨论拿出改进方案。