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铸件的奇葩问题

大漠孤烟直 | 来自:浙江 嘉兴 | 浏览339次 | 提问时间:10-03 23:34 | 回答数量:14
铸件单重3.2吨,冲天炉熔炼,材质为QT600-3,具体铸件成分请看照片。试棒单铸抗拉为560,延伸0.5,树脂砂造型。 问题1、残余镁含量严重超标,达到0.122%,那么这样高的残余量,和残余稀土相比,是不成比例的。这种情况是如何才能产生。 2、冒口缺陷问题的分析,和主要的解决方案。 3、金相中渗碳体达到10%,可能与取样的位置有关,因为是在出气孔的原因,那么,如此高的渗碳体是怎么形成的。 4、后期为了铸件的机械性能考虑,在直浇道的截面取试棒一根,抗拉只有390,延伸无。对此判断铸件基本属于报废。那么,单铸试棒的机械性能和直浇道取样,差距有多大。 感谢前辈及同行们能积极、踊跃参与发言讨论。
回答人:大漠孤烟直10-04 03:44
学习了
回答人:大漠孤烟直10-04 02:35
8# 青海刘连琪 成分是打的光谱式样。应该在成分没有太大出入。金相取样于于铸件存在差距,但后期的直浇道取样后,金相的球化率为4-5级。渗碳体几乎没有。但这样的结果只能说是接近铸件,并不能代表铸件。
回答人:大漠孤烟直10-04 02:05
5# 高山流水 球化后温度在1410°,浇注温度可能要偏低20至30°左右吧。您第三点分析的对,但不是装错的,确实是球化剂的加入量大了。
回答人:青海刘连琪10-04 01:35
4# fbi-2008 直浇道取试棒,原因是单铸试棒本身不合格,而直浇道本身的壁厚和凝固方式和铸件接近,在没有办法在铸件取样的情况下,就先在直浇道取样,分析一下可能存在的结果。
回答人:青海刘连琪10-04 01:15
2# 铸造虫 关于您说的呢,第一,我们没有那么大的电炉,只能采用冲天炉来做熔炼。第二,球化剂的加入量增加的最大范围以经验判断是不能超2.0%,更主要的是看残余镁和稀土的含量。
回答人:晨曦200810-04 00:54
1# 大漠孤烟直 金相、成分试样怎么取制的?能不能代表铸件?单铸试样?
回答人:高山流水10-04 00:35
1# 大漠孤烟直 冲天炉不适合做QT600-3,做QT550-6还差不多。因冲天炉成份不好控制,含硫量也降不下来,要想球化好就必须多加球化剂,多加的后果就是渗碳体含量增加,延伸率下降,同行们我说的对么?
回答人:fbi-200810-04 00:22
1# 大漠孤烟直 1、你是冲天炉熔炼,所以处理温度不会高的,反而可能偏低;也没有看到你告诉温度这个重要参数。 2、光谱分析报告里残镁、残铈都偏高很多;这就是金相中渗碳体高的原因,也是延伸率低的原因。 3、造成以上的根本原因,很可能是装包时把球化剂当孕育剂装了,就是说全是球化剂、没有孕育剂。 我分析的也许不对,可以探讨。
回答人:大漠孤烟直10-04 00:04
可以在球化前的冲天炉铁水加入尽量多的电炉铁水,以提高原铁水的温度。同时减少球化剂的用量。 冲天炉铁水含硫量这么低? 什么球化剂?球化以后,含镁量这样高?稀土这样低? 检验报告的文字:请回忆球化过程。可能检验人员,有所感觉。你应该详细说说球化、孕育操作和反应现象。 说说铸造工艺——浇冒口系统。
回答人:铸造虫10-03 23:50
不能从直浇道取试棒,里面可能致密度不够的,可能还有缩松缩孔。你没看试棒所用试块上面很大一部分是去掉的么。
回答人:大漠孤烟直10-03 23:35
我在补充一下详细的生产过程,7T冲天炉生产,铸件单重3.2T,无冒口浇注。采用大面积的冷铁。球化时,利用五吨包球化。首先,放出约2吨铁水保温,约15分钟左右的时间,余下一次性放出剩余约接近3吨铁水。因为前炉的原因,也是不得已而为之。球化时间接近90S,球化后温度1410°。浇注过程约3至4分钟。
回答人:高大有10-03 23:35
无冒口方案,那冒口问题是咋回事?溢流或出气用的?工艺设计不合理吧,要与浇注条件相配合。 3.2t铸件重量,无冒口方案浇注重量为何会达5t? 你是炉前二次冲入法球化,盖包吗? 7T炉前炉加大一下到3.5-4t,熔化速度加快一点达到9-10t/h没问题。
回答人:csr瞿10-03 23:34
主要是Mg太高及出现了碳化物,查一下珠光体含量。
回答人:RT-FLEX10-03 23:34
球化剂加入量太大,残余Mg、Re太高致使产生大量渗碳体,延伸率降低。你的含S量也不算太高,应该把球化剂加入量降下来。

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